导语
主柴油机相继增压(STC)装置由 2 台涡轮增压器并联组成,A列增压器在主柴油机启动后即开始运行,随着主柴油机转速、增压器转速或增压压力的增长,B列增压器投入使用 (以下将 1台增压器工作的状态简称为 1TC,2 台增压器工作的状态简称为 2TC),保证主柴油机的高工况性能;
当增压压力及主柴油机转速或增压器转速低于某设定值时,STC 装置由 2TC 转为 1TC,使废气集中供给 A 列增压器,改善主柴油机低工况的排放性能。
某船4台16PA6-280STC主柴油机,在航行过程中,2#主柴油机在车令由进三转为进四时,STC装置自动工况下出现 1TC、2TC反复转换,后切换至手动操纵,完成2TC转换。
一、故障现象
该型STC装置自动转换的条件受主柴油机转速、A 列增压器转速和增压压力 3 个参数影响,STC装置自动转换条件及参数值如图1 所示。
▲图1 STC装置自动转换条件及参数值
对STC 装置的转换条件进行分析,该船单机工况下,主柴油机的STC转换一般出现进四车令,而2#主柴油机在该工况下反复出现 1TC、2TC 互相转换,极有可能是 3 个转换参数出现异常,应按照 3 个转换参数的发生、采集、处理分别进行检查。
1) 传感器故障。
影响 STC 装置转换的 3 个参数分别由主柴油机转速传感器、A列增压器转速传感器、增压压力变送器采集,极有可能是转速采集或压力采集出现异常,导致STC装置在进四工况下反复切换。
2) STC 控制仪故障。
STC 控制仪负责 STC 装置的自动、手动转换,主柴油机转速、A列增压器转速、增压压力 3个参数送至 STC 控制仪,当 STC控制仪数据处理或逻辑出现问题时,也可能导致自动转换故障。
3) 主柴油机运行故障。
当主柴油机在进四工况下发生异常,3个转换参数反复上升或下降,也有可能导致STC装置反复转换。
二、故障排查过程
1、传感器检查
首先对主柴油机转速传感器及A列增压器转速传感器的安装进行检查,2个转速传感器安装满足要求,对2种转速传感器进行校验,未发现异常问题。
对增压压力变送器进行检查,压力膜片处未发现脏堵或破损,压力管路使用高压空气进行吹除检查,未发现管路堵塞。
拆卸该增压压力变送器进行校验,未发现异常问题。
传感器线路检查,测量3个传感器的线路,线路绝缘正常,目视检查线路电缆未发现异常。
2、STC控制仪功能检查
1)使用信号发生器分别加入主柴油机转速信号、A列增压器转速信号、增压压力信号,检查在STC控制仪上的数值显示。
每个采集参数选择 6个点进行测试,3个转换参数经过 STC控制处理后满足误差小于1% 的要求。
STC 控制仪转换参数检查表如表1所示。
2) 同时加入3个转换参数信号至STC控制仪,模拟主柴油机运行工况,使 STC 装置 1TC、2TC 互相转换,STC 转换条件与图 1 的转换参数值相符,转换情况正常。
根据上述2个检查可以判断STC控制仪工作正常。
3、主柴油机动态检查
在排除传感器及STC控制仪导致故障的可能性后,将主要排查方向转为主柴油机运行情况的检查,随该船出海时,针对2#主柴油机进四车令STC装置的转换情况进行了着重观察。
第一天、第二天,2#主柴油机在进四车令下STC转换正常;
第三天,2#主柴油机进四车令下,2#主柴油机 STC 在2TC转换过程中转换失败;
重回1TC状态,并开始1TC、2TC 反复转换,来回转换 3 次后,仍未成功转换成2TC。
为保证正常航行,将STC控制仪转换为手动后,人为将2#主柴油机STC装置转为2TC状态。
根据该情况确认2#主柴油机STC转换故障为偶发,调取故障发生前后主动力监控采集的参数进行分析, 主动力监控参数记录表如表2所示。
由表2可知,2#主柴油机在 07:14:47时达到转换条件后开始转换,B 列增压器转速逐渐上升至 5 000 r/min,在 07:14:56 时主柴油机转速下降至 696 r/min。
此时,增压压力也下降至 0.02 MPa,满足 2TC转 1TC条件,B列增压器转速开始下降,装置重回1TC状态,之后主柴油机转速又开始上升,重新满足1TC至 2TC 转换条件,而在转换时又出现转速下降情况,导致 1TC、2TC频繁切换。
要排除该故障需找到在转换时主柴油机转速下降的原因。
继续观察2#主柴油机运行情况,在进三至进四车令转换时,集控台2#主柴油机的自动操纵板上出现功率限制,在出现该报警后2#主柴油机转速出现短暂下降,因此功率限制可能是导致2#主柴油机在1TC转2TC时转速突然下降的原因。
功率限制即负荷保护,主要选定1个或几个能表征柴油机负荷的参数,设定一条功率限制线,当柴油机接近或超出这条限制线时,主动力监控会采取减小桨角、降低转速等措施减小柴油机的负荷。
该船的2条功率限制线一条受给定油门信号影响,另一条受油门反馈信号影响,当碰到受给定油门信号影响的功率限制线时,反映到主柴油机是加不上速或加速缓慢;
当碰到油门反馈信号影响的功率限制线时,反映到主柴油机是转速压制和功率限制报警。
因此出现2#主柴油机突发降速并伴随功率限制报警应该是油门反馈出现问题,在停机后检查2#主柴油机油门反馈装置,该反馈装置通过霍尔传感器采集调速器的油门位置,将油门位置转换成模拟量4~20 mA。
该试验方法通过手拉调速器拉杆,分别选择7格、14格、21格、28格 4 挡油门刻度,检查油门反馈装置的输出线性度,未发现问题。
按照同样方法检查油门反馈装置输出至主动力监控系统信号,发现油门反馈装置输出模拟量4~20mA,与主动力监控显示的油门呈非线性关系,随着油门反馈装置输出的电流变大,主动力监控油门出现向上偏移,油门反馈装置与调速器油门刻度检查表如表3所示。
通过梳理主动力监控的油门采集,发现油门反馈装置至主动力监控油门采集之间存在信号隔离,对 WS1522 电流隔离模块进行检查,发现模块的输入输出出现偏差,进入主动力监控的油门反馈信号比油门反馈装置的输出值高,导致 2#主柴油机在进四车令频繁碰到受油门反馈影响的负荷限制线,产生转速压,造成 2#主柴油机转速下降。
对 WS1522 电流隔离模块更换后进行测试,主动力监控采集油门数值恢复正常,油门反馈装置输出与主动力监控油门显示输出检查表如表 4所示。
启机试验,2#主柴油机多次进行进三转进四工况,STC 装置转换正常,无功率限制报警,故障排除。
三、结束语
STC装置作为主柴油机高效、经济运行的重要保障,出现问题后会对船舶的正常航行产生较大影响,本文以某船16PA6-280STC型主柴油机的STC装置转换故障为例,介绍了该型STC装置转换的转换条件及参数,总结了该型STC装置转换故障的排查方向,为其它型号的STC装置故障修理提供了参考及启发。
原创作者系:
青岛前进船厂
王 刚、李 炜
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