导读
某船变频器在航行过程中出现故障跳闸导致该船失去动力。
根据故障现象、信息、损坏元件进行故障树分析,找到解决方案,排除了故障,恢复了动力。
一、前言
交流电力推进系统是当今船舶电力推进的主流,其形式多种多样。
某船采用两套“交 - 直 - 交变频器+ 交流同步电机”型式的交流推进系统,变频器在这种推进系统中起到电力转动力的桥梁作用,是该电力推进系统的关键设备,一旦发生故障将使船舶失去动力。
因此,如何排查并解决变频器故障,是保障该型式推进系统正常工作的重要课题。
本文阐述某船电力推进系统中的变频器在某次故障中的解决过程。
二、故障现象
某船变频器的主电路采用交 - 直 - 交拓扑结构,输入为 2 组三相 690 V 50 Hz 交流电,经过不控整流变换为直流电,再经过逆变及输出滤波转化为负载所需的三相交流电。
图1 所示为其逆变电路,由 6 组(A1、B1、C1、A2、B2、C2) 12 个 IGBT 组成。
该船的电力推进系统在航行试验过程中,在进行双机进三工况转换至双机进一工况试验时:
在双机进一工况运行几分钟后,左推进变频器发生异响,逆变柜下部发生声响并从通风口处冒出黑烟,变频器故障停机,主推进系统断路器跳闸;
在进行单轴进三航行工况试验时,右推进变频器逆变柜中部先后发生声响,从通风口处冒出黑烟,变频器故障停机,主推进系统断路器跳闸。
故障发生后,联合设备厂家进行了故障确认:
(1)故障前运行参数(表1)
(2)故障信息推进集控台记录了故障停机时先后发生的故障及报警信息:
① 左变频器:
推进断路器异常;
控制器硬件保护;
逆变单元 C2 故障;
主开关故障。
② 右变频器:
控制器硬件保护;
逆变单元 B1、B2、A2 故障;
控制电源故障和水冷单元故障。
③ 上述左变频器的故障信息表明:
左推进断路器电流过大造成过流跳闸保护;
而右推进断路器正常分断,无过流现象发生。
(3)故障损坏元件
将变频器拆解,损坏的元件如下:
① 左变频器:
C2 相 IGBT 损坏,部分直流支撑电容壳体破损变形,缓冲电容端受损严重,与缓冲电容相连接的直流母排端子烧熔;
C 相叠层母排损坏;
其它相元件无异常,控制硬件及软件状态无异常。
② 右变频器:
A2 相 IGBT 驱动接口板掉出;
B1、B2 相共用逆变母排和 A1、A2 相共用逆变母排受损;
其它相元件无异常,控制硬件及软件状态无异常。
三、故障原因分析
由于两台变频器均发生了 IGBT 直通故障,因此对 IGBT 直通故障进行故障树分析,如图2所示。
▲图2 IGBT 直通故障的故障树
根据 IGBT 器件采购情况合格,故原因 1 可排除;
根据 IGBT 驱动器具备互锁功能,设置了桥臂控制死区时间,具备防 IGBT 上下管直通功能,故原因 2可排除;
根据集控室推进屏仪表显示的数据,故障前后电网电压保持在690 V左右,电网谐波也在合理范围之内,故原因 3 可排除;
根据该系统已在多条船上应用,未出现过 IGBT直通故障的问题,使用情况良好,故原因 4 可排除;
若导电杂质搭接在直流正负端子之间,会形成短路电弧,电弧熄灭瞬间会产生过电压,将并联在正负端子间的 IGBT 过电压击穿直通,从而导致 IGBT 故障损坏。
通过以上分析,可将故障原因定位在导电杂质搭接在直流正负端子之间,引起 IGBT 直通故障。
(1)左变频器原因分析
① 现场拆解发现:
C2 相缓冲电容的 C - E 管脚有烧熔现象,但缓冲电容内部的电容及串联的二极管完好,说明故障瞬间短路电流流经缓冲电容的外部管脚,没有流经缓冲电容的内部电容,据此可判断故障瞬间缓冲电容外部管脚之间存在短路现象;
C2 相逆变组件支撑电容受损变形,表明发生了短时间的大电流放电,短时间内积聚的过高热量导致支撑电容壳体变形;
C2 相 IGBT 外壳轻微破损,表明短路能量并未大量释放在 IGBT 模块内部;
② 从断路器的故障信息可以判断:
故障时变压器输入侧发生了过流,引起断路器跳闸;
控制器硬件保护,表明内部直流侧有过电压发生;
C 相逆变单元中叠层母排与 C2 相 IGBT 连接的端子处烧蚀严重,表明该处发生了短路,并伴随有大能量的放电;
③ 在设备运行过程中,由于设备内部风路的搅动及船体的晃动,使在故障前瞬间柜内存在的导电杂质搭接在 C2 相缓冲电容的管脚处,导致缓冲电容管脚短路;
短路故障首先发生在 IGBT 模块外部与叠层母排相邻的部位,短路后引起百毫秒级的较长时间短路放电,在缓冲电容管脚间产生电弧,大电流导致进线断路器主动保护跳闸,进线侧能量输入切断,使流经缓冲电容管脚间的能量迅速减小;
当支撑电容放电能量不足以维持电弧时,电灭熄灭,电弧熄灭瞬间,在缓冲电容管脚间产生高电压,将 C2 相 IGBT 过电压击穿直通,支撑电容剩余放电能量流经 IGBT 模块内部,导致 C2相 IGBT 过热爆裂;
在推进系统接线后,未按照变频器保护措施执行,且试验前未开展相应的检查以及清洁工作,导电杂质进入变频器内部,导电杂质搭接在直流正负端子间形成短路电弧之后产生过电压,过电压将并联在正负端子间的 IGBT 击穿,IGBT 直通,引发IGBT 损坏。
(2)右变频器原因分析
① 现场拆解发现:
B1 相 IGBT 受损很严重,表明故障过程中有大电流流经 IGBT 模块内部,短时间积聚的高能量致使 IGBT 爆炸损坏;
A 2相 IGBT 驱动脱落,受损没有 B1 相严重,表明故障过程中流经 A2 相IGBTr 能量比 B1 相 IGBT 小;
B2 相 IGBT 几乎无损伤,但 IGBT 内部参数异常,表明故障时没有大能量流经B2 相的 IGBT;
② 从故障信息分析:
控制器硬件保护,表明内部直流侧有过电压发生;
B1 相 IGBT 内部有严重烧蚀,同时与其相连的直流母排端子被烧熔,表明 IGBT 烧毁部位处在故障瞬间发生短路,短路电流在很短时间内流过 IGBT 与母排连接端子处,短时间内积聚很大热量,引发 B1 相 IGBT 爆炸;
B1 相 IGBT 爆炸引起上方 A2相 IGBT 驱动接口板脱落,从而进一步引发 A2 相 IGBT损坏;
由于 B2 相 IGBT 与 B1 相 IGBT 通过同一个叠层母排与主电路相连,B1 相 IGBT 爆炸引起 B2 相 IGBT损坏;
③ 在电推设备运行运行过程中,设备内部风路及船体摇摆,使得柜内导电杂质搭接在 B1 相 IGBT 直流正负端子处造成电路短路,短路瞬间在 B1 相 IGBT 直流端子间产生大能量电弧,将导电杂质烧熔,增加了直流端子的电气间隙,电弧熄灭;
熄灭瞬间在短路点间产生高电压,将 B1 相 IGBT 击穿直通,交流进线侧输入能量和支撑电容储存的能量叠加全部通过 IGBT 内部释放,导致 B1 相爆炸损坏,爆炸的冲击波引起正上方 A2 相 IGBT 驱动板脱落,使其无法控制 A2 相 IGBT的正常导通和关断,门极处于失控状态,门极产生静电累积到一定程度使得 IGBT 导通,直流侧的剩余能量会流经 A2 相 IGBT,使其损坏;
B1 相 IGBT 直流端产生的弧电压通过叠层母排串扰至 B2 相 IGBT 直流端子处,导致 B2 相 IGBT 损坏。
四、故障处理措施
在故障原因分析基础上,采取下列对应的纠正措施:
(1)更换损坏的逆变组件;
彻底清洁其它组件以及主回路元件,特别是 IGBT 表面以及相关接线;
对所有接插件以及接线端子进行紧固并检查确认;
对恢复后的变频器整机进行静态检查、状态检查,并按照静态上电流程进行确认,做好相应记录;
(2)进一步修订完善《综合电力推进系统设备保护施工工艺》,做好电推设备的保护及清洁工作,及时督促并积极配合厂家对电推设备接线、保养、清洁情况进行全面检查,确保试验安全、顺利;
(3)整改完成后,分别开展了单轴、双轴的各类工况试验,试验结果满足试验大纲及试验册要求。
五、结论
排除了变频器故障,恢复了动力,说明本文分析方法和处理过程是正确的。
电气设备的日常保养是保证其正常工作的重要环节,任何疏忽都有可能使设备发生故障,造成严重后果。
原创作者系:
海装驻广州地区第一军事代表室 陈 明
广州海关技术中心 陈 静 、孙 迪
中船黄埔文冲船舶有限公司 覃登罗
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