导读
某公司某轮,主机 MAN B&W 6L35MC 型,常用转速172r/min;增压器型号 VT R354。
从到该轮接班任轮机长第三天,就遇到主机增压器喘振故障,连续十二天,补做大量维修保养才排除。
本文介绍故障解决过程,希望唤起船员和公司重视设备的维修保养。
一、半月的经历
第一天
在港检查主机时发现,No.2缸活塞环⒉只断裂。
开船后又发现,No.1缸高压油泵低负荷不喷油。
第二天
海面条件较好,漂航吊检No.2缸,更换No·1 缸高压油泵柱塞套筒。
开车磨合后,主机转速加至172r/ min,工况尚好。
影响营运约5小时。
第三天
主机增压器偶尔喘振,声音很大,被迫停车检查,影响营运约⒉小时。
★使用增压器的淡水冲洗管路,清通冲洗喷嘴及管路(前套人员没有按要求使用,冲洗喷嘴及冲洗残水泄放管均处于堵塞状态),冲洗滤网及叶片。
★检查透平端排烟管,发现透平进气格栅并不脏,用钢丝刷稍做清洁。
★清洁压气端进气滤网和压气端叶轮,并开车至微速,反复冲洗透平端叶轮。
加速至140 r/min时,主机又开始喘振。
于是又慢车反复冲洗增压器涡轮后再加车至170 r/min,喘振声音仍很响,只好将主机降至156 r/ min维持运转,持续约10小时,影响营运约3小时。
第四天
因检修停航,主机完车后:
★使用空冷器的淡水冲洗管路清洁空冷器。
★清洁废气锅炉烟道。
★检查链条箱,定时齿轮无滑移,但有一组链条导轨的橡胶导板全部磨光,换上备用导板。
这也是维护检查不到位所致,虽与喘振无关,却也排除了险情。
开船后主机增压器喘振略有减轻。
损失营运时间约2小时。
第五天
因检修需要,再次停航,打开扫气箱检查,发现:
★No.1缸窜气严重,气口脏堵;
★No.6缸活塞环⒉道折断;
★扫气箱很脏,油泥厚约40mm。
当时不可能彻底解决,只能拆出清洗空冷器气水分离器的芯子,并适当调低了这⒉只缸油门。
这一次,损失营运时间约⒉小时。
开船后,主机喘振减少,但喘振时声音仍然很大。
第六天
抵港前漂航,吊缸检查No.6缸,更换排气阀,并:
★测量喷油定时及排气定时;
★彻底清洁增压器压气端叶轮;
★检视辅助风机单向阀(俗称风机翻板);
★清洁扫气总管及各缸扫气口;
★清洗空冷器(空冷器芯子一年前修船换新,油泥硬化堵塞空冷器翅片的可能性不大,大管轮说两个月前刚清洗过,但也不能排除现在又变脏引起喘振)。
★清洗废气锅炉烟道(排除废气锅炉烟道脏污引起喘振的可能)。
这次漂航,影响营运时间约2小时。
开航后,主机转速能达到168r/min,但增压器偶有喘振,声音仍然很重。
第九天
码头停泊时:
★彻底清洗空冷器。
打开空冷器气侧的几只小道门,发现空冷器脏污,其清洗装置的六只喷嘴被堵塞,只喷出手指粗的六条水柱。
于是清通空冷器清洗装置的喷嘴和管路;
提高水温至60℃反复清洁气侧;
加倍ACC一9的用量灌水(保持水温60℃左右)浸泡一夜;
再先后用蒸气冲洗和清水清洗,效果不错。
·再次检查增压空气的三只风机翻板,均正常。
清洁调速器油池并换油,以防止是调速器油脏引起故障。
检查扫气箱,发现No.l缸窜气异常严重,只好清洁该缸扫气箱及扫气口。
★检查各缸喷油定时,基本在范围内,略调整了部分缸的喷油定时。
★没有吊缸的条件,只能先做些吊缸准备工作,包括设计4套吊缸套方案、清洁备用缸套并装上了水套、制作船上缺少的工具等。
第十天
开船后的半天里,主机以165r/min运行约12小时,按主机常用转速折合影响营运约3小时,基本未发生喘振。
第十一天
主机增压器又有喘振,但次数不多,强度较轻。
到开阔地带,漂航检修7小时;
★吊检No.1缸,更换活塞头,装新缸套,调试气缸油注油器;
★清通主机的滑油、淡水、凸轮轴油等三只冷却器水侧和空冷器水侧。
经过近8小时的磨合,主机逐步加车。
直至第十五天,主机转速175r/min,增压器不再喘振。
连续十二天,所幸未发生安全事故(没有遇到恶劣天气),但是;
★连续十二天,吊缸3只,缸套换新1只,排气阀换备1只,链条导轨换新2只,空冷器彻底清洁水侧1次、气侧3次,增压器涡轮端进气格栅和压气端滤网、叶轮清洁,扫气总管清洁,清通冷却器4只,还抢修了因箱尖舱进水而淹坏锚机马达,船员劳累不堪。
★连续十二天,漂航和主机减速运转,总计损失营运时间约22小时,损失运力8250吨天。
二、故障原因
此次喘振故障的原因,包括:
★扫气箱的清洁不到位,积油积碳加剧了活塞环及环槽的磨损,致使活塞环折断,窜气加剧。
★冷却器脏堵,使活塞冷却油温度偏高,加剧了活塞环及环槽的磨损,致使活塞环频繁折断,窜气增加。
★窜气使燃烧恶化、气缸排温增加,废气能量随之增加,也会使增压器转速升高,与主机转速失去匹配。
★空冷器,气侧的脏堵造成气流压降太大,供气不足,且升高压气机背压;
水侧脏堵令进气密度下降,空气中水份也未除掉,令燃烧恶化,排温升高;
排温升高,使透平通流能力下降,又反过来影响到各缸排温,使喘振加剧。
可见,主机增压器喘振,是系统许多因素的叠加。
做了那么多检查和维修,每做一项都不同程度减轻喘振却又不能完全消除。
三、防范措施
半月里有12天在排除主机增压器喘振故障,主要原因是维护保养不足。
我认为。为防止这类故障。
应采取如下加强设备维护的措施。
1、某些设备和部件的检查周期
(1)排气阀、排气阀杆、排气阀座、活塞头等
这些部件都是返修产品,常出现活塞环槽的补焊局部脱落、排气阀座掉下一小块的情况;
而且活塞环弹性不是很好。
以至于用手拉一下后都难以复原。
针对这些部件,决定:
★检查周期,按说明书的要求减半;
★测量喷油定时及排气定时的周期减半;
★一旦发现异常,立即测取示功图分析。
(2)空冷器,水侧清通改为至少2月内一次(以前大约四个月一次);
气侧清洁改为至少每2月一次(以前往往三、四个月才清洗一次)。
虽然这次彻底清洁前压差表显示前后空气压差不大,且经过清洗减少的压差也有限,但主机工况却好了很多。
(3)滑油冷却器清通,改为至少每2月一次(以前大约四个月一次)。
因为活塞的冷却至关重要,活塞冷却不好,势必影响环与环槽;
而且滑油冷却器又是海水冷却主机系统的第一关,会影响主机缸套水冷却器、凸轮轴滑油冷却器和空冷器等。
2、运行养护
(1)加强检查力度,及时发现设备隐患。
例如:
★链条箱,有2只链条导轨橡胶衬垫全部脱落,己开始磨至金属,再晚发现,后果不堪设想。
★清洗滑油滤器时,4只滤器中有1只滤网有裂缝,磁铁芯上己有金属末。
(2)活塞环的频繁折断,主要是由于扫气箱放残不彻底而不够清洁,燃油净油机排渣时间间隔过长而净化效果不良。
采取的措施如下。
①使用燃油添加剂
由于使用燃油的质量越来越差,除每次加装燃油时向油舱倒入AMERGY 222和AMERGY 1000外,另外加装一管路在驳油时从驳油泵加入一定量的AMERGY 222和AMERGY 1000,使添加剂与燃油均匀混合,改善燃油燃烧特性。
②燃油净油机排渣
燃油中的杂质,严重磨损高压油泵、油头、缸套及活塞环。
燃油净油机不能排渣,与一台燃油驳运泵没啥区别。
该船现已规定,燃油净油机,航行时每班手动排渣试验一次。
如果排渣不来,立即拆检净油机。
③扫气箱放残和扫气箱清洁
扫气箱放残总管无节流孔板,不能保持持续放残。
该船现已规定,扫气箱放残,改为1小时1次(以前约2小时一次);
扫气箱清洁,改为每次停船清洁(以前约一个月一次),并用蒸汽吹通各缸放残阀。
(3)增压器冲洗
增加每周按说明书规定的方法水冲涡轮端l次(原规定每天水冲增压器压气叶轮1次)。
3、形成制度才有保障
该公司建立和保持有安全管理体系。
船上管理人员应熟知SMS有关设备维护的程序、方案和须知:
(1)主管人员应根据实际情况灵活执行,不可抱有死板地按规定“周期”“完成任务”的心态。
(2)公司,设备维护程序规定的检查、养护和维修周期:
★指明“周期”是指最长时间间隔(可规定适当的弹性期),执行中应视具体情况,可缩短不可延迟;
★对同一船舶,应随船龄调整,不可一成不变;
★对不同机型的各船,应有不同,不可一刀切。
(3)轮机长应加强监督船舶执行设备维护程序的情况,并教育各主管人员强化责任心。
总之,维修、养护、操作都到位,就能减少故障;
即使出现故障,可能的原因也少,容易判断和消除。
原创作者系:
中海国际上海分公司 金 勇
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