【案析】GJT轮主机失控引起的碰撞事故
发表于 2016-02-18 15:09
主机型号:GOTAVERKEN DM75/160 VGS6U 7610 kW 120 r/min
事故经过:
1999年1月6日下午1445时,GJT轮停靠在中国北海港3-4号泊位进行卸货作业。1月11日凌晨0230时卸空,港口安排当天1600离码头开航。
驾驶台1530通知机舱备车,机舱1532冲车、试车时主机失控:在冲车时就正车发火运转,直至港内全速100 r/min。致使船舶挣断艏艉共十条大缆,拖着抛下的三节左锚前进,至1538时GJT轮的船艏撞到横向系泊在2号泊位的新上海号客轮艉部左侧。
该轮备车时,主机控制置于机舱集控室“遥控”位置。初次冲车没成功,轮机长未检查冲车不来的原因,又进行两次试验仍不能启动。因轮机长在本港刚接班(对机器情况还不太熟悉),大管轮告诉轮机长,以前也发生过冲车不来的现象,可能是启动系统的应急启动阀(V16)不动作,可用手按V16阀进行冲车。轮机长随即手按V16上的手柄进行冲车。比时各缸示功阀处于开启状态,但主机仍然自行供油运转并不断加速。轮机长和轮机员见主机不停车,立即采取停车措施:将集控室的车钟手柄、油门手柄拉回零位,但主机停不下来;随即又到机旁控制台,想把油门控制杆拉回零位,由于情急之中没在集控室将主机控制转至机旁操作位置,即转换阀V1未转到机旁位,故此油门杆拉不动;大管轮又将主机启动空气截止阀及主机控制空气截止阀关闭,结果主机不但停不下来反而加速;最后人工强行将应急停油阀切断,主机才慢慢停止了运转。但因延误的时间太长,已经发生了碰撞事故。
事故原因:
事故发生后,机务主管与轮机员,自动化维修人员对该轮控制系统做了逐步地分析检查。该轮操纵系统在起动时的工作流程是:从气瓶来的压缩空气减压为0.8 MPa的控制空气,经过滤器LF,油雾润滑器D进入主机控制管系。其中一路通往转车机连锁阀V29,备车时转车机脱开,V29处于开启状态。接通转换阀V1,供气到精密调节阀T3。
检查中发现主机转车机连锁阀V29的阀芯卡阻,处在半开启状态,致使控制空气压力不足,经过精密调节阀T3到调速器伺服器AK的气压不足。该轮当通到调速器伺服器AK的气压在0.4 MPa时,为主机设定的最低转速油门。控制空气压力下降,对应的转速就升高。最高转速对应的控制气压为0.1 MPa;主机定速的转速是通过精密调节阀设定。这次备车时:
1、控制台上的控制空气压力指示为0.35 MPa,因不符合启动条件,所以三次冲车不成功;
2、轮机长和大管轮没能查明原因,就在主机控制方式没有转至机旁操作位置的情况下,盲目使用手按应急启动阀,使主起动空气直接进入气缸、主机运转起来。由于主机的控制方式仍处在集控室“遥控”位置,主机就按照这个比正常起动大很多的油门信号指令加速运转;
3、轮机长,大管轮对冲车时发生了运转不停、反而加速的现象手忙脚乱,没能直接使用应急停车按扭来切断供油,反而盲目地去机旁拉油门杆、关主起动空气阀,延误了停车时间;最后错误地关闭控制空气。由于该主机在遥控运转情况下,控制气压越小,主机油门越大、转速越高,致使主机的转速升高到最高时速,造成了GJT轮先缆断后撞船事故。
事故教训:
1、大管轮和轮机长要认真阅读所在船舶的主机说明书。应能熟悉主机操纵系统工作原理和流程、并掌握管理要点,提高故障分析和应变的综合能力。
2、切实加强对船员应急操作的技能训练。做到人人懂得原理、人人会应急操作。确保船舶发生各种突发事件时,能采取正确应急措施,避免或减少事故损失。
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