FH轮主机主轴瓦脱铅事故
发表于 2015-11-26 15:39
主机型号:MAN B&W 6S60MC 6877 kW 102 r/min
事故经过:
FH轮于1999年11月30日由国内某造船厂建造出厂。2000年9月27日该轮在秘鲁CALLO港检查主机时,发现在No. 7道主轴承与推力轴承之间的下部油底壳内,有破碎的白合金碎片,当时主机总运转时间为4846小时。因当时船期紧就先开航了。
途中于10月3日在海上停车,打开主机曲拐箱检查,在No. 7道主轴承下部没有发现新的白合金碎片后续航。船公司委托“船贸”(负责监造)将此情况反映到造船厂及主机制造厂,并要求派服务工程师到韩国上船检查。
10月25日FH轮抵达韩国OLSAN港,由MAN B&W服务工程师将No. 7道主轴承打开检查,发现下瓦左侧大量脱铅。MAN B&W服务工程师在测量主轴下部间隙时,发现该段主轴颈与瓦面有0.15 mm的间隙。No. 7道主轴瓦更换后,FH轮又航行了6天时间,经日本回到南通港。
11月3日FH轮在南通港卸货时还在船舶保修期内。轮机长、大管轮等在机舱交接班时,打开主机曲拐箱道门检查,又发现No. 7道主轴承下方油底壳有7、8块大小不一的白合金碎片。立即联系造船厂,将此问题反映给主机制造厂。船员打开No. 7道主轴瓦检查,发现该瓦完好无损,打开其余主轴瓦发现No. 2、4、8道瓦正常;No. 3、5、6道瓦局部脱铅;No. 1主轴承下瓦与轴的接触面为180度。针对这次检查发现的诸多问题,11月9日向船厂提出了“查出轴瓦损坏原因;尽快解决,并保证今后船舶安全及减少损失”的要求。随后与船厂及主机制造厂商定并做了以下工作:
1)主轴承称重及间隙测量;
2)主机各缸开档差测量;
3)主机地脚螺栓上紧力检查、收紧;
4)主机贯穿螺栓收紧检查;
5)主机机座测量;
6)No. 1、3、5、6、7道主轴瓦换新;
7)No. 6缸十字头及轴瓦检查,连杆大端轴承和曲轴销检查。(测量记录后附)
根据测量记录,最后经MAN B&W公司、主机制造厂家及造船厂共同商讨后,将No. 7缸主轴承换用加厚瓦,以调整主机轴线,并承诺运行中跟踪保修。
事故原因:
根据测量记录得出的结论是,FH轮艉轴及中间轴与主机曲轴中心线不正。其原因是制造质量问题:
1、主机建造时轴线不正;
2、造船厂安装艉轴、中间轴时与主机曲轴中心线没有对正。
事故教训:
此起事故纯属造船质量问题所致。它足以警示我们新造船的监造人员,要加强监督检查的力度,对主要设备的一些重要测量数据,要认真核查、验证。以确保新造船舶的质量及今后的营运安全。
损坏轴瓦如下图:
右
左
主轴瓦No. 1、3、5、6、7脱铅部位均在瓦的左前方,第一道瓦与轴接触面约180度,损坏最严重的是第7道主轴瓦,300 mm ×50 mm的面积。
主机各缸开挡差测量如下:
主机各缸贯穿螺栓及底脚螺栓收紧力如下:
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