SHH轮燃油舱进海水,主机燃烧恶化裂缸套
发表于 2015-11-03 16:05
主机机型:MAN B&W 6L70MCE
事故经过:
1996年1月17日,SHH轮在新加坡加装IF380cSt燃油1450吨,分别装入No. 5左右和No. 7左右燃油舱。1996年1 月23日自香港至美国航行途中,按照大副要求,机舱同时使用No. 5左、右燃油舱的燃油。当天下午发现重油沉淀柜中有大量水(25日证实是海水),但没能查出进海水的原因。
在单独使用No. 5右油舱时,燃油中的海水含量越来越多,且. 5右油舱油位有上升趋势:改用No. 5左后仍有海水:2月7日开始使用No. 7右舱燃油,沉淀柜中还是有大量的海水。轮机长怀疑几个油舱都含有海水,就改回使用No. 5右舱的燃油。在No. 6压载水舱排空后,燃油中含海水的情况才有所好转,从而确认是No. 5右燃油舱进海水。在这段时间里,主机工况自1月29日开始恶化,排温上升,有的高达373℃;2月5日主机排温高达400℃,废气锅炉烟管多数脏堵、增压器的网栅脏堵,而且情况还在进一步恶化。按公司指示曾停车清通废气锅炉、排烟管至增压器的网栅,但效果不大。主机只能在72转/分下维持运行。
2月23日上午主机第4、5缸排温又升高,气缸和活塞的冷却温度上升。停车检查发现这两只缸各有两道活塞令断裂后即吊缸抢修,换新令后继续航行。由于主机燃油输送泵的进口滤器不断脏堵,2月27日轮机长决定抽出燃油输送泵进口滤器的滤芯。
2月29日该轮抵美国某港加装IF380 cSt燃油468 吨。从美国开出后燃油输送泵的进口滤器一直没有装复。自3月5日起使用美国加装的燃油,主机的工况还没有好转——
3月18日主机第1缸排烟温度过高,停车吊缸换令;3月26日燃油分油机解体检查,发现分离筒结垢咬死不能排污;3月28日主机第4缸缸套裂缝,再次停车换缸套:4月6日主机第2缸缸套裂缝:4月11日主机第2缸水套裂缝。4月12日在新加坡更换第2缸缸套、水套做临时修理:对第3缸吊缸换令后,主机才逐步恢复正常运行。
事故原因:
1、该轮No. 5右油舱与它上面的No. 6压载舱之间的隔板有一条40厘米长的裂缝。No. 6压载舱内的海水由此处漏入No. 5右油舱中;在No. 5左、与No. 5右同时使用时,因两舱能相互串通致使No. 5左也混入海水。
2、轮机人员没能充分认识到含有海水的燃油会导致燃烧工况恶化,只简单地沉淀、放残水,根本不能消除海水的危害。
3、两台燃油分油机两个月不能排污,造成燃油严重脏污,输送泵的滤器频繁脏堵;对此,轮机长不着手解决分油机不能排污的故障,反而把燃油输送泵的进口滤器滤芯拆除,使主机长期燃用含有海水的不洁净燃油,导致严重后果!
事故教训:
该轮自1月23 日至4月11日航行期间,由于燃油舱进海水,处置不当,使主机工况恶化(吊缸7次,损坏活塞环28根、缸套两只、缸头水套一只)。损失巨大、教训深刻:
1、增强安全意识,加强对船员业务技术培训,提高其科学分析故障和处理事故的综合能力。当确定No. 5右燃油舱中含有大量海水时,应立即停止使用,查明原因,而该轮盲目地继续使用,造成严重的不良后果。
2、增强责任心,杜绝违章操作。该轮燃油输送泵进口滤器频繁堵塞,就应该查找、消除分油机排污不正常的故障,然后采用两台分油机串联运行、增加排污次数的措施,提高分油机的分离效果。而轮机长把燃油输送泵进口滤器的滤芯拿掉的做法是极其恶劣的!
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