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分类:技术交流
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辅机飞车烧瓦事故的浅析
J轮辅机共有3台HITACHI B&W 5T23HH型中速柴油机,其功率为447.42kW,转速720r/min,1970年日本制造;调速器为WOODWARD UG8型;超速保护装置为离心重块式。1995年末,3台辅机及调速器均经过修理。某日1430停1#辅机,切换成2#辅机供电运行,负荷100kW,1720 2#辅机突然发生飞车,运转声音异常,第3缸、第4缸安全阀起跳喷火,第4缸排烟管膨胀节过热发红,值班员遇此紧急情况迅速到机旁,欲将调速器负荷钮强制扭到零位,但因飞车,无法转到零位。值班员又立即跑到机器的另一端,迅速关闭燃油阀门,这才强制停车。2#辅机停车后,立即人工压油润滑,盘车,但盘不动。由于各缸道门温度较高,待冷却一段时间后打开检查,发现第1缸~5缸连杆瓦均烧损且与曲轴抱死,曲柄销受到擦伤,后压铅检查第1、第3、第4缸连杆大端孔出现椭圆变形。        引起柴油机飞车的原因,可以从柴油机本身或调速器这两方面着手分析。对2#辅机飞车,大多数人认为乃调速器失灵所致,但经过对该机调速器送车间后复查,其工作正常。然后,转向对柴油机供油系统的检查、对高压油泵齿条活动情况的检查也正常;油门总杆及各连接销子并没有断或脱开现象。在这种情况下,我们对调速器的相关连接部件进行了拆检。当拆到调速器底座时,发现调速器的传动齿轮(2)有断齿损坏现象,仔细观察,有5个齿连续折断。与之啮合的主动齿轮(1)的某些齿面,也有不同程序的挤伤。齿轮(2)与锥齿(3)的水平连接轴在低位污油、水收集舱隔开一个1m多见方的浮油小舱(大、小可根据实情况确定),其与收集舱之间的隔离舱壁上方安装一个较大的阀门。这样,当收集舱污水注满后,静止一段时间,打开闸门(阀),即可将上部集(浮)油放入浮油舱。其浮油舱中的污油可通过分离器供液泵(螺杆泵)驳出,经过观察器,将其驳入污油舱或主机燃油沉淀柜混合分离后使用,此种方法虽不及储存柜式方便、效率高,但于消除浮油,避免高浓度污油进入分离器起到了应有的作用,而且减少了大量改装费,用于使用中的船舶效果较好。         储存舱的管理还应注意事项         1 )污水的驳运,不要用通用泵进行,必须有专用的舱底水驳运泵(多联活塞泵较好),或采用排量小的、送液平稳且自吸能力强的油、水分离器供液泵。         2) 进行沉淀工作时,要保证蒸汽加热,使污水保持在40℃~60℃的温度。         3) 污水自污水井进入储存舱前,要通过可更换滤筒的预滤器进行过滤,以减少储存舱的清洗工作。         由于调速传动齿轮的损坏,正常的啮合传动比被破坏,以致出现严重的咬齿、断齿现象,此致水平轴变形、卡死,此时调速器因转速骤然下降至零,但调速器却又突然朝加油动作,使得柴油机转速迅速增加,最终导致飞车。至于调速器传动齿轮的损坏,其原因可能是多方面的,但柴油机老旧,长期承受交变的冲击负荷则是导致齿轮疲劳断裂的主要因素。该B&W5T23HH型中速柴油机本身设有超速保护装置,当柴油机转速超过设定的转速时,保护装置应动作,打开控制油阀,压力油推动油缸内活塞,撞击调节油杆R朝减油位置动作。经检查,该装置内部活动部件已经损坏,残缺不全,多年就已失灵。由于该轮长期外租,船员更换频繁,交接不清,致使此次修船,虽对辅机及调速器均作了检修,但对超速保护装置未作拆检。         针对设备检修不及时和管理上存在的问题应采取的措施        1) 营运过程中,主管轮机员应该对柴油机及超速保护装置等定期维护,按说明书每个月至少做一次模拟保护试验,发现问题,及时解决,保证安全运行。        2) 加强船舶的机务管理,建立相应的修理档案。机务人员要适时了解并督促船员对应急设施进行检查、维修,保证其有效性。

龙湖
发表于:2009-03-21 19:24
沙发

非常好,谢谢!

David007
发表于:2009-03-20 12:29
板凳

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