116、MH轮和SHH轮舵轴承损坏事故
舵机型号:MH轮:4AB225M6B3 电动液压撞杆式、半平衡舵 制造厂:RADEKONCAR
SHH轮:RM21-070电动液压撞杆式舵机 额定转矩为70千牛米,半平衡舵
1994年由武汉船用机械厂制造
事故经过:
MH轮:
MH轮是1977年9月由南斯拉夫(3 MAY SHIPYARD RIJEKA)船厂建造的一艘4万吨散货船。1993年7月初,MH轮从美国某港返航韩国釜山港卸货,在离靠码头和航行途中,都曾经发现在操舵时,船艉有不同程度的震动和异常撞击响声。这种现象随着船速提高或操纵舵角越大,其震动和响声就越严重,尤其是船舶重载时。因此返航途中一直采用小舵角,小心翼翼操纵船舶维持到目的港。
MH轮抵达釜山港后,船上组织人员进行舷外检查时,发现舵轴柄固定部位的船体钢板有多条大小不一的裂纹。电告公司技术部门后,在当地只做了临时性(烧焊)修理。
8月上旬MH轮回到国内,由某船厂进行航修时,对舵机、舵叶等做了全面检查,发现舵轴的舵叶上轴承(复合材料)碎裂遗失,当时下轴承在水下无法看到。所以仅对上轴承进行临时修理:用表面镀白合金的钢质材料,加工成与轴承直颈相同的(两半)轴承,装上后维持使用,计划下次进坞时再做全面修理。
MH轮开航后,在运行中舵机震动和响声仍然很大。尤其在大风大浪中操纵时,船体出现严重抖动。为此不得不在8月下旬进坞进行彻底修理。坞检时发现,舵轴上铜套裂纹损坏,舵轴下铜套损坏,舵轴上下轴承也均已损坏。
SHH轮:
2000年10月13日SHH轮在从青岛至香港的航行途中,下午驾驶台操舵时,发现舵角从0°经过7°左右位置时,在舵杆处发出的“咔!咔!”异常声响,在驾驶台都可以听到;而从满舵回到0°在经过7°左右位置时声响却正常,操舵在其它位置时工况和声响也都正常。检查舵机油泵工作电流、油压正常;在有异常声响时,舵杆微微向上跳动。
10月15日SHH轮抵达香港,公司安技部门安排合兴船厂人员来船检查时,舵机液压系统工况正常,在码头试舵也无异常声响,但在舵柄转动滑块处测量舵杆有下沉;派潜水员对舵进行检查,外观也看不出舵有明显下沉,舵杆螺母在舵的里面,外用钢板封住,看不到是否松动。
SHH轮10月19日2300抵青岛,卸空货后于21日1300进北海船厂修理。修理中发现舵杆轴承外圈已经碎裂成3块,换新轴承后恢复正常。
事故原因:
MH轮:
MH轮的营运航线一直是在美国装粮食(多经过密西西比河),回国内上海、天津、广州新港。这些港口航道吃水浅,船舶用车、操舵频繁,且空载时震动大。河底泥砂常常随车叶旋转被搅带上来,飞溅在舵叶上,进入舵上部轴承内,起到磨料作用。导致轴承间隙变大,而舵承间隙变大后就更容易进入并沉积泥砂,加剧轴承的磨损。过大的间隙导致操舵时产生“空动”和冲击力,而且船速越快,舵角越大冲击力越大。舵轴上轴承长期承受过大的负荷冲击,最终轴承损坏碎裂脱落,舵叶直接作用在舵轴的上下铜套上,又使铜套裂纹、损坏。8月在国内航修因受条件限制,所用材质和间隙都达不到要求,故没能消除故障。
SHH轮:
SHH轮舵柱轴承是双向向心滚柱轴承(国产件型号为300-3100GB286-64,进口件型号为SKF23080)。
经查,1995年6月21日该轮因发生上述同样问题(1995年6月25日至7月2日进文冲船厂船坞,就地换新舵杆轴承和外壳(舵柱没拉出)。第二次1996年12月28日又二次进文冲厂船坞做彻底修理:拆掉整个舵机,将舵机间上层的冰库割洞,吊出舵杆进车间修理,舵杆轴承和舵杆布司换新。说明该舵机从出厂就存在舵系中心不正的缺陷,以至于在航行操舵时舵叶受力冲击,致使舵柱轴承损坏。
另外,国产的双向向心滚柱轴承的质量不如进口轴承质量可靠。
事故教训:
舵机是船舶关键设备,要按照体系文件中关键设备操作须知进行认真维护。
1、航行中值班人员不能忽视对舵机的检查和运动部件加注润滑油或油脂;
2、舵叶轴承材料特殊,如采用铁梨木(老龄船多为铁梨木),更要防止露出水面、没有润滑而损坏。因此船舶空载航行时,轮机长要提醒大副做好压载水的调拨,避免舵叶和螺旋桨长期露出水面,而引起意外机损事故发生。
3、在日常营运中,很难对舵机的舵轴、轴承及轴承套实施维修检查。所以船舶坞修期间,轮机长和大管轮要对水线下部件进行仔细检查,认真做好监修。对关键部件(舵轴承)间隙的检查测量,要亲自在场防止厂方工人有虚假、误报。如发现缺陷应彻底修复解决,不能为了节省船期和费用维持使用,或拖到下个特检期再解决。
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