浅析NAKAKITA燃油粘度控制系统
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文章来源:《上海远洋》第5期(总第115期) 作者:张永清 游 义
在世界燃油价格不断攀升的情况下,船公司为了节约燃油成本,以至船舶所使用的重油品质越来越差,甚至有不少现代船舶已经开始燃用渣油了。燃油的优劣直接影响燃烧质量,而燃烧质量的好坏,直接关系到主机的燃烧工况和输出功率,并影响主机的使用寿命。在燃油处理方面,除了有效的沉淀、分离、过滤之外,保证其喷射时的合适粘度是影响燃烧质量的关键所在。因此,为保证不同批次的燃油有相同的粘度,就有了燃油粘度控制系统。目前船上比较常用的是NAKAKITA燃油粘度控制系统。
首先我们来了解一下该系统的组成和工作原理。
NAKAKITA粘度控制系统(如图1)主要由测粘计、燃
油隔离器、差压变送器、P.I.D粘度控制器、自动/手动选择器、执行机构(气动膜片调节阀)、气源等部分组成。工作原理:测粘计将雾化加热器出口的燃油采样,运用毛细原理将毛细管前后的高低压信号,通过燃油隔离腔室传到差压变送器的正、负压室,然后差压变送器将其两个压力比较后得到的压差值成比例的转化成0.02Mpa0.10Mpa范围的气压信号(该气压信号即代表了燃油的测量粘度值),再送到P.I.D.粘度控制器和设定的标准粘度值(也是用一个气压信号来表示的)进行比较,得出一个有方向性的差值,通过P.I.D.控制规律输出一个新的气压信号;这个新的气压信号再通过自动/手动选择器送到执行机构来控制膜片阀的开度,进而控制输入雾化加热器的蒸气量来改变燃油的温度,从而改变燃油的粘度,使之逐渐达到与要求的粘度值一致。
知道了该系统的组成和工作原理之后,我们再来解析该系统的各个组成部分。
测粘计是该系统的基础,也是比较容易出故障的机械部分。因此,对它的维护就显得比较重要。日常管理是检查油压和气源压力(这可以从各自相应的压力表获得),保证其处于正常范围;再就是检查各接头,盘更处有无漏泄,测量马达和减速齿轮箱是否运转平稳,是否有噪音(因为这些最终都会影响到测量粘度的准确性),如有异常查找原因并解决之。一般每季度检查燃油隔离腔室的甘油液位,如有损耗需补充;检查差压变送器的零位,如有误差应校定。如果该设备即测粘计运转良好,不建议对其进行额外的检修。但是发现测粘计测定误差较大或盘更漏泄严重,则应该全面解体检查。解体时必须要彻底清洁毛细管,因为毛细管极易脏堵且它是测粘计的关键部件,直接关系到测定粘度的准确性,而且清洁它必须要全面解体测粘计才能实现;再者一旦主燃油管系相关的截止阀关不严,解体测粘计就必须停油,相当麻烦。一般毛细管应浸泡在溶剂中至少4小时,然后用小铅丝清通,再用压缩空气吹净。我们采用的是燃油添加剂来浸泡,使用后的燃油添加剂还可以加进油舱正常使用,就地取材,也不浪费,效果也不错。当然如果有专用的溶剂那更好。另外还要检查轴是否有磨损;小齿轮泵是否有磨损;轴承运转是否灵活自如,是否磨损等,如有损坏应修复或换新。需注意的是解体时应彻底清洁各个部件,仔细检查每个部件的完好性,如有异常应处理之。因为全面解体的周期较长,一般建议所有盘更和橡皮圈解体时全部换新。另外还要清洁检查减速齿轮面,确认正常后,加润滑脂装复。
运转中因测粘计而引起的故障主要有以下方面:
故障一,没有检测到压差或压差太小。原因主要有:1.齿轮泵转速不够,可能是马达或减速齿轮不正常;2.采样口脏堵;3.燃油隔离腔室处的截止阀脏堵或平衡阀没有全关闭;4.泵浦过度磨损;5.安全阀漏泄等。
故障二,压差值太高。主要原因是毛细管脏堵。
故障三,响应太慢。原因可能是:1.燃油隔离腔室和差压变送器的连接管脏堵或管内介质粘度太高;2.隔离腔室内液体泄漏等。
在实际工作过程中,有一次我们碰到了由于燃油本身脏污,引起测粘计不能正常工作,时而测量值高,时而测量值低,无法自动控制,伴随着燃油自冲细滤器压差上升很快,新换的滤芯只能维持一天左右的问题。在彻底解体测粘计仍然不能解决问题的情况下,我们改用手动对燃油定温控制。等该批次燃油用尽后,测粘计正常了,燃油自冲滤器也正常了。其原因是该批次燃油中含有很多轻质的细小绒毛类物质,分油机无法分离,粗滤器也无法有效过滤。因此,对于故障的分析还需要结合实际的各方面现象才能准确判断。
除了测粘计以外,该系统还有两个比较重要的自动控制部分,即差压变送器和P.I.D控制器。
差压变送器(如图2),主要是一个喷嘴挡板机构。从燃油隔离室来的高低压油分别连接在双膜片室(Diaphragmcapsule)的两侧,高压造成膜片向低压侧位移,膜片的弹性克服该压力差以维持平衡,该位移通过Flexure作用在Force bar的下部,使其向右即围绕支点Diaphragmseal逆时针转动,同时Flexure connector向左带动挡板靠近喷嘴,使喷嘴背压升高,推动Relay中的膜片向右,开大Relay中的小球阀,进而使输出的气压信号增大,表示粘度增大。同时该输出的较高气压信号又传到反馈波纹管Feedbackbellows,使其胀大,推动调节杆Range bar,使其绕着支点Range wheel顺时针转动,使挡板远离喷嘴,直至达到一个新的平衡。此时输出的0.02Mpa0.10Mpa的气压信号就代表了此时测定的粘度值,反之亦然。
差压变送器平时重要的是要保证气源的洁净和额定0.14Mpa的压力,保证双膜片室内的甘油质量和数量。常见的问题是零点漂移,也就是特性曲线的平移,这就需要重新做调整。同样,在拆检后重新投入使用时,它的输出也是需要重新调整的。怎样调整呢?一是我们应将使用中的燃油手动控制在常用的温度值上,即保证常用的、合适的燃油粘度切除燃油粘度的自动控制。二是关闭燃油隔离腔室处的截止阀,打开该两阀中间的平衡阀(最好拆掉连接管),打开双膜片室两侧高低压室各自的泄放闷头。此时,双膜片室内没有压差了。三是观察此时输出的气压值(可从输出气压表获得),调整调零旋钮,使输出值稳定为0.02Mpa。四是在高压侧接入洁净气源,调整气源压力为0.066Mpa(该压力为测粘计检测范围的最大值。不同的毛细管型号,压力值也不同,可以从测粘计的铭牌上得到),此时输出值应为0.10Mpa。五是如果输出不是0.10Mpa,应该松动Range wheel上的锁紧螺母,移动Range wheel,使输出值稳定在0.10Mpa上,锁紧螺母。但此时的零位已经变化了,必须重新调零,即重复第二至第五步。调定好之后,旋紧高低压腔室各自的闷头,接入连接管,打开高低压连接管路上的截止阀,关闭平衡阀,系统就可以投入工作了。
该系统为了使其控制精度增加和震荡减小,引入了P.I.D.控制,即比例积分微分控制。该种控制规律是通过NSVBT732 粘度控制器来实现的。现就对它的调节、维护和故障分析等作一个概要的讲述。
打开面板,我们会发现在其上部有四个旋钮。从左至右分别是:红色较小的是设定旋钮;较大的三个依次是比例带旋钮、积分时间旋钮、微分时间旋钮,在它们的表面上有刻度值,可以依据此刻度来记忆各自调定的数值。
设定旋钮主要设定我们想要得到的粘度值,通过红色指针来表示。
比例带旋钮调节控制规律中的比例作用的强弱。如果比例带值调节得太小,即比例作用太强,控制过程太敏感,易振荡;如果比例带值调节得太大,控制过程响应太慢。
积分时间旋钮用来调定积分时间,即积分作用的强弱。当设定时间短,即需要达到平衡点的时间就短,积分作用强。如果时间设定太短,稳定性丢失,易振荡;如果时间设定太长,即达到平衡点的时间太长,对控制过程来讲太长,是没有意义的。
微分时间旋钮用来调定微分作用的强弱,即超前控制的强弱。如果设定时间太短,超前控制无效;如果设定时间长,微分作用强,即超前控制作用强,虽说微分作用可以抑止振荡,但还是不能太强,否则会引起振荡。
至此,我们怎样来调定各个旋钮的数值,使控制过程满意呢?现就结合实际,将较有操作性的一种方法(临界法)做个简单的介绍。
1、 调定积分时间最长,微分时间最短,即切除积分,微分作用。
2、 始设定比例带为250%,逐渐减小至10%,观察控制的过程。在导致振荡的比例带区域内,当振荡24次就可以稳定下来时,选定该比例带值。
3、 逐渐减小积分时间,即加进积分作用,观察发现引起振荡的临界点,确定该临界点的积分时间值,然后稍微回调一点,选定此时的时间值。
4、 一般微分时间为最终选定的积分时间的1/41/2之间。加进微分作用后,应稍微的减小比例带值。
当然,在实际的调整过程中,还主要靠经验。一旦获得了满意的控制效果,应该在旋钮上做好标记,以备今后调整参考。
在日常的管理维护上,首要也是保证气源的洁净,经常放残;保证气源压力稳定在0.14Mpa上。其次,依据输出空气压力的变化,检查其喷嘴挡板机构是否有泄漏和脏堵。该P.I.D.控制器一般故障表现为当输入发生变化时,输出没有变化。其表现为:
一是输入增大,输出没有增大,其原因可能有:
1、 供给空气压力不正常;
2、 引导空气连接小孔脏堵;
3、 输出侧空气管泄漏;
4、 控制器内部的链接处有不正常;
5、 控制器各种内部管路泄漏;
6、 检测部分元件损坏等。
二是输入减小,输出没有减小,其原因可能有:
1、 喷嘴脏堵;
2、 喷嘴背压管脏堵;
3、 引导空气连接小孔处松脱;
4、 控制器内部的链接处有不正常;
5、 控制器各种内部管路泄漏;
针对以上的各种原因,采取相应措施来排除故障。
对于整个控制系统来讲,实际故障要复杂得多,我们必须首先确定是哪一个部分出现问题,再分析原因将之排除。在实际工作中,我们还需要结合说明书和经验来保证燃油粘度的正常,以保证燃烧的工况良好,从而提高主机效率,降低燃油成本。
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